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太钢冷轧硅钢厂ca4机组极薄规格高牌号无取向硅钢改造项目提前投产

来源:“敢于亮剑、挑战极限”,让我们为太钢点赞,为太钢人点赞 编辑: 2021年7月23日 10:33:00 打印

  伴随着新能源、家电、电机等行业节能高效化的发展,极薄规格高牌号无取向硅钢将是无取向硅钢市场的主要发展方向。为了适应市场发展需求,提升市场竞争力,挖掘效益增长点,太钢经过反复的调研和论证,决定对冷轧硅钢厂CA4机组进行极薄规格高牌号无取向硅钢绿色化、智能化升级改造,优化调整产品结构,升级生产能力,全面推进高质量发展。改造后的新产线是国内首条极薄规格高牌号无取向硅钢生产线。

  本次改造内容主体是连续退火炉及钢结构、管道的拆除和安装,涉及高频电磁感应加热炉的新建,入口段极薄带钢自动上卷与穿带的技术升级,碱洗系统过滤、消泡技术的应用、余热利用效率提升及钢带表面检测技术应用等21个项目。

  践行“极致效率”跟时间抢效益

  CA4机组升级改造恰逢无取向硅钢市场需求旺盛之时,提早投产就能提前创效,太钢领导对改造工期提出明确要求,将原计划105天的工期压缩至75天,跟时间赛跑,抢抓市场机遇,增效提质。

  常言道:“不打无准备之战,方能立于不败之地”。面对时间紧、任务重的局面,面对同一跨度一条机组生产一条机组改造的现状,面对天车少、作业面狭窄、交叉作业频繁的困境,太钢硅钢人没有畏难,敢于“亮剑”,敢于“斗争”,与设计单位、施工单位一起同心协力,共克时艰,向每个“拦路虎”发起冲锋。以施工总计划为主线,分解周计划、日计划,建立阶段目标节点,优化施工前后逻辑关系,日清日毕。计划领路,变化保障,每天两次工程例会,根据现场动态施工状态及时调整专业计划,将各个施工环节基本做到无缝衔接。采用了离线砌筑、分段烘炉、分段气密、过程调试等一系列并行创新施工措施,历经73个日日夜夜,CA4技改工程成功投产。

  安全、质量、工期齐头并进

  工程施工过程中涉及的危险因素较多,包括高空作业、临边作业、有限空间作业、动火作业、吊装作业等,为了确保安全,项目组专门制定了安全工作方案,成立了由项目部、监理、总包单位、施工单位联合安全工作组,实行24小时带班检查制度,实行每周安全联合检查制度,实行施工安全旁站制度,实行危大施工专项监督制度等。采取安全早、晚会天天定点执行,安全违章展板曝光、安全教育天天视频播放等措施,将事故扼杀在萌芽状态。

  质量是工程的生命线,工期再紧张也要确保质量万无一失。项目部采取“三方一联合”的方式确保质量受控。施工方明确施工质量目标,工作完成立即提交质量验收;总包方对施工过程进行技术指导,确保质量达标;项目部、监理过程监督、结果检测,确保不返工,一次达标;每个目标节点完成后,项目部、监理、总包方、施工方再进行联合检测复验,确保各项施工质量合格。过程中,明确各专业质量管控要点,采取24小时验收制,随时完工,随时验收。对于重大、隐蔽工程的验收采取专项、针对性措施,防患于未然。安全、质量的有效受控,为工期的有序推进提供了强有力保障。

  国产创新技术应用为技改工程保驾护航

  首次采用国内自主研发的高频电磁感应加热技术,突破技术壁垒,实现集约型热处理并提升硅钢磁性参数,实现零排放、零污染;首次采用国内自主研发的绿色物理消泡技术,改变传统化学药剂消泡方式,不但提高了脱脂剂清洗效率,并且使脱脂段生产环境焕然一新,同时减少脱脂剂的流失及固废产出,最终降低了生产成本和污水处理成本,减少了环境污染;首次采用国内自主研发的基于图像识别的钢卷对中系统,钢卷自动对中、自动上卷功能精度得到显著提升。同时还自主研发了退火炉内高温微张力控制技术、高氢退火工艺技术、炉内可视化带钢观测技术等,诸多国产化新技术将智能化、绿色化在这条产线上的应用发挥到淋漓尽致。

  73天的奋战历历在目,太钢冷轧硅钢项目部和参战单位中冶南方、中国五冶、五台二建发扬了“白加黑,五加二,改造工期全无休”的攻坚克难、勇于奉献的战斗精神,向酷暑说“NO”,向困难说“NO”,向不可能说“NO”,为改造项目提前投产作出了突出贡献。

  CA4机组极薄规格高牌号无取向硅钢改造成功,为太钢产品结构优化,提高产品竞争力,增大市场占有率,全面推进高质量发展增添了浓厚的一笔。“敢于亮剑、挑战极限”,让我们为太钢点赞,为太钢人点赞。


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